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液压支架千斤顶改造

时间:2021-05-23     作者:液压支架千斤顶【转载】   来自:液压支架千斤顶   阅读

    今天给大家分享的是液压支架千斤顶拆装工艺的优化改造,本文资料感谢大同煤矿集团机电装备公司中央机厂 刘波。在液压支架的修理工艺中,支架的千斤顶要全部翻新,包括缸筒除锈、活塞缸再次电镀以及密封件的更换,这就导致在修理过程中支架千斤顶的拆装是必不可少的,为了更好地提升拆装千斤顶的工作效率及安全性,设计了一种简单、高效的拆装工具,并对旧式的顶缸机进行了改造优化?既降低了工人的劳动强度,又极大地提高了生产效率,并在最大程度上保证了生产的安全性。

    近年来,受全国煤炭市场影响,各矿井对新液压支架的需求量逐年下降,尤其在进入2019年以来,这种现像尤为严重,为了顺应市场形势,保证大同煤矿集团机电装备公司中央机厂继续生产发展,该厂不得不由液压支架制造为主转为液压支架修理为主,修理支架工艺要求,原支架上使用的千斤顶需要全部解体,原则上没有达到报废标准的千斤顶缸体必须进行除锈处理,活塞杆、相应的导向套以及活塞等必须进行二次电镀处理,特别损坏严重的还需要进行先镀铁,后镀铬处理, 另外,尤其重要的一点是旧的千斤顶必须全部更换密封件,最后千斤顶重新组装后进行打压试验,打压试验合格后最终还需要进行抛丸喷漆处理,以此来保证千斤顶的正常使用。但在维修千斤顶的过程中,存在各种各样的问题,包括工具的缺失以及顶缸机的老化等,严重制约了生产的顺利进行,针对上述问题,本文提出了以下解决方案并加以实施:

    A、根据不同的导向套、不同的活塞,综合尺寸,设计了几种既结构简单又省力的拆装工具,方便工人操作

    B、对旧顶缸机不合理的地方进行了优化改造,使其更简单,使用起来更方便,通过改造,使得支架千斤顶拆装工艺得到优化,效率得到了提升,保证了生产的顺利进行.

    1、改造内容

    1.1拆装工具的研制

    在维修液压支架旧千斤顶时,需要导向套和缸体、活塞杆分离,活塞杆和活塞分离,但在实际操作过程中,由于旧支架千斤顶各部分零件劳损程度不同,拆装过程极度困难,尤其部分小缸径千斤顶经常由于没有相应的工具,费时费力,无从下手,针对这一问题,为了能高效完成维修任务,我们根据不同导向套、不同活塞,综合尺寸,设计制作了几种结构简单,省时省力的拆装工具。采用半圆头加长手柄的结构,在半圆部分设计了卡键结构,该结构可以使得工装能与导向套键槽相互配合,见图 1,利用杠杆原理,方便操作,节省了拆装的时间和精力, 做出的小工装大大提高了拆装效率

    1.2顶缸机的优化改造

    支架千斤顶拆解结束后,待千斤顶的除锈以及电镀等工艺完成,就可以进行支架千斤顶的组装了,首先,将支架密封件安装在相应的导向套以及活塞上面,之后将活塞与千斤活塞杆进行组装,再将活塞与活塞杆整体通过顶缸机顶入千斤缸体中,最后进行导向套的安装, 在千斤顶的组装过程中,顶缸机成为一项严重的制约因素。

    1.2.1原有顶缸机存在的问题

    千斤顶组装时离不开顶缸机,由于车间的千斤顶顶缸机年久失修,处于报废状态,顶缸千斤顶损坏、框架老化、操作阀失灵,车间组装千斤时,工人们不得不用天车及吊具来完成,安全系数极低,工作量较大,生产效率低, 制造新的顶缸机周期长,严重制约着车间安全生产工作的正常进行,必须对旧的顶缸机进行优化改造,通过分析发现,旧的顶缸机有以下几点不合理之处:①用于顶缸的千斤顶缸径、杆径不合理,该厂之前使用的拆缸机制造于20多年前,原拆缸机只适用于ZZS6000型、ZZS5600 型等小型液压支架组装千斤顶用,如今主要的制修支架类型为ZF12000型、ZF13000型、ZF15000型等大采高放顶煤液压支架,原拆缸机顶缸千斤顶缸径、杆径小,导致顶千斤活塞杆时动力不足,组装千斤顶效率不高,已满足不了如今组装千斤顶的要求[3] , ②顶缸千斤顶固定方式不合理,原顶缸千斤顶是直接焊接在顶缸机框架上的,因顶缸千斤顶密封为橡胶密封,这就导致在安装顶缸千斤顶时,极易出现该千斤顶活塞密封高温变形的情况,另外,千斤顶焊在顶缸机框架上,在千斤顶出现问题需要维修时,千斤顶无法正常更换,只能采取破坏手段拆卸,不利于顶缸千斤顶的维修[4] ,③原顶缸机操作系统都采用之前支架上用的老式碳钢插装式阀类,不利于维修, 这类阀寿命较短,且插装阀出现问题后不易维修[5] ,

    1.2.2顶缸机优化改造

    针对以上几点不合理之处,结合该厂现有状况,进行了如下优化:首先对其报废的千斤顶进行拆除,原千斤顶直接焊死在顶缸机框架上,千斤顶或密封损坏后,很难进行更换,不利于修理,原千斤顶缸径100mm、杆径 ,60mm,已经满足不了如今装配千斤顶的需求,用厂里现有的千斤顶更换顶替,具体改造过程如下:①对报废的千斤顶进行拆除,用氧气切割下报废的千斤顶,在原位置上焊接1个直型圆筒,在圆筒末端对称加工两个直径为32mm的孔,用于固定顶缸机的千斤顶,把选定好的顶缸千斤顶装进去,并利用铰接销轴固定在顶缸机尾部,这样顶缸千斤顶损坏后不用氧气切割,直接拆卸销轴即可进行更换[5] , ②找厂里现有千斤顶缸径为125mm、杆径为85mm作为顶缸千斤顶使用,增加了千斤顶在装配过程中的动力,大幅提升了工作效率[6] , ③原操作阀为老式碳钢插装式阀,寿命短、难维修,现更换为当前大采高支架普遍使用的不锈钢非插装式操作阀,方便耐用、更换阀芯组件更容易, 最后,对旧顶缸机结构框架进行加固,通过改造,顶缸机焕然一新,大幅提升了工作效率。

    2、改造效果

    2.1应用情况

    经过3个多月的设计以及制作,优化改造后的顶缸机终于完成? 经组装实验,各项技术性能均达到设计要求?配合着拆装工具,都达到了预期的效果, 该顶缸机投入使用半年多来,先后完成了制造同忻ZF15000/ 28/42 型支撑掩护式电液控支架108架、修理马道头ZF15000/28/42型支撑掩护式支架120架、修理东周窑 ZF1300/25/38放顶煤支架59架等共计7个批次654架支架,

    2.2经济效益及社会效益在对顶缸机修旧利废改造正式投入生产后,大大减轻了工人安装千斤顶的劳动强度,大幅度提升了工作效率,以前需要4人合作完成的工作,现在只需要两人操作就可以完成,以ZF13000 型支架为例:以前安装千斤顶时需要4个人,每天可以安装6-7个,顶缸机修旧利废改造后,安装千斤顶时只需要两人,每天可以安装18-20个,工作效率是以前的6倍,年累计节约资金约10万元,该顶缸机修旧利废改造使用几个月以来,较好地完成了ZF13000、ZZ10000、ZF15000型支架千斤顶拆解、修理工作,解决了千斤顶装配过程中的一大技术难题,既降低了工人的劳动强度,又极大地提高了生产效率?对增强我厂的竞争力,扩大我厂的知名度有着极其深远的现实意义。

液压支架千斤顶拆装工艺的优化改造

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